降本增效是公司應對嚴峻市場形勢的重要舉措,杜絕生產浪費是強化生產管理的重要抓手。但是,在實際生產中,降本增效往往拘泥于小型、簡單的舊材料設備的修舊利廢,很多單位、很多人被“做不了”的思想所禁錮,不敢或不愿意去突破這些束縛,導致效果平平。
近日,樹脂二廠在氯乙烯石墨冷卻器檢修維護工作中,打破以往返廠清洗模式,組織員工自行拆檢清洗。分廠邀請廠家技術人員,科學制定清洗方案,落實好安全措施后,有條不紊地對石墨冷卻器進行拆卸,用高壓清洗劑逐根沖洗石墨塊中的列管。面對沖洗效果不佳的情況,干部員工積極找方法、想辦法,嘗試用新的清洗介質進行刷洗,直到內壁污垢被徹底清理掉。一次對固有“做不了”工作的挑戰,打破了人們的傳統認知,也取得了顯著成效。
從直接效益來看,自行拆檢石墨冷卻器用時8天,平均4人/天,按費用200元/天計算,共計人工費用6400元,外購密封墊、螺栓費用約4000元,吊裝費用2500元,共計維修費用約1.29萬元。較外出維修費用約6.5萬元,節約費用約5.21萬元。且自行清洗冷卻器的效果不亞于外出清洗,清洗干凈后,冷卻效果大大提高,混脫溫度指標優化運行,脫水效果達到預期目的,動力設備電耗也隨之降低。事實證明,突破也許就只在“做”與“不做”之間,只要擺脫固有依賴心理,敢于創新,大膽去做,就能創造更多的不可能,創造更大的效益。
從深層角度來看,第一次自行拆檢、自行清洗冷卻器,扭轉了以換代修、依賴外力檢修的思想,也是對團隊能力的一次檢驗和錘煉。在拆檢清洗過程中,員工對冷卻器內部結構有了更加直觀地了解,提高了員工維修技能和運行維護專業知識,為以后的維修工作奠定堅實基礎。
一臺設備,一次突破,猶如投石擊水,不起浪花也泛漣漪。各級單位要學習借鑒好的經驗,學習這種敢于挑戰、敢于創新,敢于突破傳統思維束縛的精神,大膽工作,主動作為。降本增效是篇大文章,需要全體干部員工共同發力,始終繃緊節能降耗“思想弦”、守牢降本增效“為企心”、勒緊修舊利廢“褲腰帶”,創新性、創造性地開展工作,“節”盡所能做“儉”法,凝心聚力增效益,努力收獲降本增效累累碩果,為逆勢前行添動力,為高質量發展增活力。
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